11 คะแนน โดย GN⁺ 2025-03-05 | 3 ความคิดเห็น | แชร์ทาง WhatsApp
  • เรียนรู้ทั้งหมดทั้งวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การทำ PCB การออกแบบเพื่อการผลิต และเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์อื่น ๆ เพื่อสร้างคีย์บอร์ดไร้สาย แบบแยกชิ้น และอัลตร้าโลว์โปรไฟล์
  • อธิบายอย่างละเอียดตั้งแต่กระบวนการสร้างไปจนถึงผลงานชิ้นสุดท้าย

BAYLEAF Wireless Keyboard

  • ประเภท: ไร้สายและแบบแยกชิ้น (Split)
  • เลย์เอาต์: 60% · Ortholinear
  • สวิตช์: Kailh · PG1316S
  • คีย์แคป: MFJ · ออกแบบเฉพาะ
  • ภายนอก: CNC machining · อะลูมิเนียม
  • ขนาด: W139 · L93 · H5
  • น้ำหนัก: 180g
  • เฟิร์มแวร์: ZMK Studio

แรงจูงใจ

  • หลังจากได้สัมผัสเสน่ห์ของคีย์บอร์ด ergonomic แบบคัสตอม จึงเริ่มงานคัสตอมชิ้นแรกโดยตั้งเป้าหน้าตาและงานจบแบบเชิงพาณิชย์
  • เนื่องจากไม่มีประสบการณ์ CAD มาก่อน จึงมองว่านี่เป็นโอกาสดีในการเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ เช่น การออกแบบฮาร์ดแวร์และวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

การตัดสินใจด้านการออกแบบ

  • ไร้สาย: เป็นสิ่งจำเป็น โดยเฉพาะสำหรับคีย์บอร์ดแบบแยกชิ้น เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้สาย การยกฝั่งขวาออกเพื่อให้มีพื้นที่ขยับเมาส์ระหว่างเล่นเกมยังคงให้ความรู้สึกเหมือนเวทมนตร์
  • Ortholinear: คีย์บอร์ดสองตัวก่อนหน้านี้เป็น ortholinear ทั้งคู่ จึงคุ้นเคยและใช้งานได้คล่อง
  • ไม่มี stagger (Sans stagger): ไม่ได้ต่อต้าน stagger แต่ชอบรูปทรงสี่เหลี่ยมที่สะอาดตากว่า และการไม่มี stagger ยังทำให้งานด้านฮาร์ดแวร์ง่ายขึ้น
  • เลย์เอาต์: เนื่องจากสลับระหว่าง MacBook กับเดสก์ท็อปบ่อย จึงเลือกเลย์เอาต์ 60% ที่ใหญ่ขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงการสลับบริบท รวมถึงเลือกระยะห่างสวิตช์ 17×17mm
  • สรีรศาสตร์: เป็นงานออกแบบที่ตั้งใจให้รูปทรงมาก่อนฟังก์ชัน
  • อะลูมิเนียม: เลือกเพราะความสวยงามและงานจบแบบเชิงพาณิชย์ โดยยอมแลกกับการสูญเสียสัญญาณ RF และปัญหา ESD ที่อาจเกิดขึ้น

บันทึกการสร้าง

  • ประทับใจโพสต์คีย์บอร์ดของ Mikefive บน Reddit มาก เขาแสดงให้เห็นว่าสามารถสร้างคีย์บอร์ด ergonomic แบบ low-profile ระดับเชิงพาณิชย์ได้ และทำให้งานอดิเรกนี้ดูเข้าถึงได้ จึงตัดสินใจทุ่มทั้งเวลาและทรัพยากรแล้วเริ่มโปรเจกต์
  • โปรเจกต์เริ่มจากสเก็ตช์ โดยนำสเก็ตช์ 2D ที่ทำไว้เมื่อหลายเดือนก่อนมาใช้ทดสอบว่าชิ้นส่วนต่าง ๆ จะเข้ากับ enclosure อย่างไร พร้อมรวมไอเดียใหม่เข้าไป
  • จากนั้นลงมือทำ schematic อันน่าหวาดหวั่น ในส่วนนี้ไม่ได้พยายามสร้างอะไรแปลกใหม่ แต่ใช้ keyboard matrix แบบง่ายสำหรับสวิตช์ ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติมาตรฐานสำหรับ MCU ขนาดนี้ โดยแต่ละแถวและคอลัมน์เชื่อมกับ pinout ของ MCU เอง รวมใช้ทั้งหมด 11 พิน
  • หลังทำ schematic ก็สนุกกับการออกแบบเลย์เอาต์ PCB โดยตัดสินใจแยกด้านข้างด้วย V-cut เพื่อให้สามารถหัก PCB ออกจากกันด้วยมือได้ การรวมด้านข้างเข้าด้วยกันช่วยให้ไฟล์ดูเรียบร้อยและลดต้นทุนการผลิตลงเล็กน้อย
  • ลอจิกหลักสร้างขึ้นรอบไมโครคอนโทรลเลอร์ nice!nano ซึ่งมีฟังก์ชันสำคัญต่าง ๆ อย่างการจัดการพลังงานและเสาอากาศรวมมาให้แล้ว จึงสามารถทำให้ระบบเรียบง่ายโดยไม่ต้องมี LED เพิ่มเติม หน้าจอ หรือ rotary encoder ต้องการเพียงการตั้งค่าขั้นต่ำสำหรับพลังงานและการสื่อสารเท่านั้น
  • การออกแบบ enclosure อะลูมิเนียมเป็นความท้าทายอีกอย่าง เพราะเป็นครั้งแรกที่ใช้ซอฟต์แวร์ออกแบบเชิงพารามิเตอร์ จึงต้องปรับวิธีคิดพอสมควร ช่วงแรกทิ้งไฟล์ที่เกือบเสร็จไปหลายไฟล์ เนื่องจากเมื่อต้องปรับขนาด ลำดับการแก้ไขผิดทำให้โมเดลพังแบบสุ่ม
  • ผ่านเคสไปราว 100 เวอร์ชันกว่าจะมาถึงเวอร์ชันสุดท้าย การได้โมเดลสิ่งที่กำลังจะมีอยู่จริงทางกายภาพเป็นแรงจูงใจอย่างมาก
  • ตระหนักว่าต้องปรับให้เหมาะกับการทำ CNC ซึ่งหมายถึงการลบส่วน overhang แบบปิดหรือฟีเจอร์ที่ดอกสว่านเข้าถึงไม่ได้ออกไป และต้องลบมุมคมที่ไม่สามารถตัดได้ด้วยดอกเจาะทรงกลมด้วย
  • งานคีย์แคปแบบคัสตอมเริ่มขึ้นทันทีหลังสร้างเสร็จ คีย์แคปพื้นฐานยังไม่ตอบโจทย์ทั้งเรื่อง tolerance แบบเฉพาะและโปรไฟล์เสียงที่จำเป็นสำหรับสวิตช์ PG1316 จากการค้นคว้าพบว่าการพิมพ์ MJF/SLS รองรับ tolerance ขนาดเล็กได้
  • ณ เวลาที่เขียน คีย์แคปยังอยู่ระหว่างดำเนินการ และกำลังทดสอบความพอดีรวมถึงขนาดต่าง ๆ เนื่องจากไม่มีเครื่องพิมพ์ 3D ของตัวเอง จึงต้องออกแบบทุกแบบแปรผันให้เสร็จในครั้งเดียวเพื่อลดต้นทุนการผลิต

การประกอบ

  • ใช้ห้องครัวเป็นพื้นที่ทำงานสำหรับการประกอบ
  • หยุดผลิต carbonaras ตามปกติ แล้วเริ่มผลิต keyboarnaras
    • ตอนนี้คุณคงรู้แล้วว่าบทความนี้ไม่ได้เขียนโดย AI
  • แนะนำเครื่องมือ
    • solder paste อุณหภูมิต่ำแบบไร้สารตะกั่วและใช้บิสมัทเป็นหลัก
    • ฟลักซ์ชนิด water-soluble และ no-clean
    • hotplate Miniware 50x50mm
    • isopropyl alcohol สำหรับทำความสะอาด
    • อุปกรณ์บัดกรีมาตรฐาน
    • มัลติมิเตอร์

ความท้าทาย

  • ระหว่างการสร้าง มีสองความท้าทายที่เด่นชัดที่สุดคือการบัดกรีและการทำความสะอาด
  • เมื่อบัดกรีบอร์ด PCB หนา 1mm ด้วย hotplate จะเกิดการโก่งตัว พื้นผิวที่โก่งทำให้ให้ความร้อนอย่างสม่ำเสมอได้ยาก ในแต่ละครั้งที่บัดกรี ต้องคอยเฝ้าดูทั้งการสัมผัสกับพื้นผิว อุณหภูมิรีโฟลว์ โปรไฟล์การไต่ระดับอุณหภูมิ การป้องกันความร้อนเกิน การจัดแนวสวิตช์ การไล่ตามเม็ดบัดกรีด้วยฟลักซ์ และการหลีกเลี่ยงการลวกมือ เรียกได้ว่ามือไม่ว่างเลย
    • แม้จะสั่ง stencil SMD ขนาดใหญ่มากแบบใส่กรอบมา แต่กลับพบว่าวิธีที่ดีที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่าสวิตช์เชื่อมต่อได้ดี คือการปาด paste ด้วยมือในปริมาณมากกว่าที่ stencil ให้ประมาณ 3 เท่า
  • ความท้าทายที่สองคือการทำความสะอาด แม้ฟลักซ์บัดกรีแบบ “no-clean” ก็ยังต้องล้างเพื่อป้องกันการออกซิไดซ์ โดย isopropyl alcohol ใช้ไม่ได้ผล และสุดท้ายต้องใช้น้ำเดือดล้างคราบฟลักซ์ออก ควรอ่านสเปกให้ละเอียดกว่านี้
    • บัดกรีบิสมัทใช้งานค่อนข้างยาก และระหว่างบัดกรีมีเม็ดบัดกรีเหลวเล็กมากกระเด็นไปทั่ว แม้จุดบัดกรีที่สมบูรณ์แล้วก็ยังต้องใช้แปรงทำความสะอาดด้วยมือ
    • วิธีแก้: บัดกรีสวิตช์ครั้งละ 4 ตัว แล้วทำความสะอาดหลังจบรอบ ก่อนค่อยไปขั้นต่อไป
    • การบัดกรีสวิตช์แบบกริด 5×6 ใช้เวลาทั้งวัน และอาจเคยเป็นโรงงานผลิตที่ไร้ประสิทธิภาพที่สุดใน EU ชั่วขณะหนึ่ง

ประเมินผลสุดท้าย

  • แม้จะมีโอกาสเกิดปัญหาได้หลายอย่าง แต่โดยรวมก็ผ่านไปอย่างราบรื่น
  • ชิ้นส่วนที่ต้องใช้พอดีกันอย่างแม่นยำ และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ก็ทำงานปกติ
  • tolerance ถูกต้อง และแบตเตอรี่ Li-Po ก็ไม่ได้ระเบิด
  • การติดตั้งเฟิร์มแวร์ก็ง่ายมากเช่นกัน thanks to ZMK
  • ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นระหว่างการสร้างทั้งหมดสามารถแก้ได้ในขั้นตอนการประกอบ
  • ประสบการณ์การพิมพ์
  • ด้วยความสูงที่ต่ำของคีย์บอร์ด ทำให้ใช้งานสบายเพราะไม่ต้องงอข้อมือ
  • สวิตช์ที่มีแรงกดทำงาน 32g ถือว่าค่อนข้างหนักสำหรับคีย์บอร์ดสไตล์แล็ปท็อป และมีสัมผัสคลิกชัดเจน
  • สัมผัสการกดดี และคีย์แคปแบบคัสตอมช่วยให้เสียงนุ่มลง
  • บทสรุปสุดท้าย: กระบวนการสร้างเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยม และผลิตภัณฑ์สุดท้ายก็ดีกว่าที่คาดไว้
  • หลังจากได้เรียนรู้ทักษะใหม่มากมาย ก็ยิ่งตั้งตารอการสร้างเวอร์ชันถัดไป

ข้อผิดพลาด (Oopsies)

  • ไม่ได้เพิ่ม via ลงบนแผ่นทองแดงของสวิตช์ ทำให้การเชื่อมความร้อนระหว่าง hotplate กับ PCB เย็นกว่าที่ควรเล็กน้อย
  • ใช้ solder mask สีขาว ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นสีแดงเมื่อร้อนเกินไป
  • ไม่ได้เปลี่ยน footprint PCB ของ nice!nano จากแบบ through-hole เป็นชนิด SMD
  • วิธีแก้: แปะเทป polyamide แล้วแก้ด้วยการบัดกรีมือ
  • จำเป็นต้องมีปุ่มรีเซ็ตแบบกายภาพ
  • ตอนนี้มันซ่อนอยู่ใต้เคส จึงรีเซ็ตได้ยากเมื่อแบตเตอรี่อ่อนมาก
  • ไม่ได้อุ่น PCB ล่วงหน้าก่อนบัดกรี
  • ระหว่างบัดกรีเกิดปุ่มนูนเล็ก ๆ บนผิว PCB (เพราะความชื้น)
  • ไม่ได้ใส่ใจเรื่องการลดเสียงและแรงสั่นสะเทือนมากพอ
  • หากปรับปรุงการออกแบบ enclosure อีกเล็กน้อย การถ่ายทอดเสียงน่าจะดีขึ้น
  • ตอนสั่งเคสไม่ได้ระบุกระบวนการ anodizing ให้ชัดเจน
  • ควรทำ anodizing หลัง media blasting เพื่อป้องกันรอยนิ้วมือและการออกซิไดซ์

สิ่งที่จะปรับปรุงในเวอร์ชันถัดไป

  • ปรับปรุง thumb cluster
  • พิจารณาการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ที่ดีกว่าเดิม
  • ทบทวนการตั้งค่า stagger อีกครั้ง
  • เพิ่มปุ่มรีเซ็ตแบบกายภาพ
  • เพิ่มตัวเลือกการปรับแต่งให้เคสอะลูมิเนียมมากขึ้น
  • ควบคุมการจัดวางเสาอากาศได้มากขึ้นผ่านการรวม PCB
  • ออกแบบด้านข้างของ chassis (frame) ให้ยาวขึ้น เพื่อให้ใส่ชั้นโฟมเพิ่มเติมได้
  • เพิ่มวัสดุปิดด้านล่างเพื่อป้องกันไม่ให้ PCB โก่งตัวได้อย่างอิสระ
  • เพิ่มฟังก์ชันแม่เหล็ก snap เพื่อความสะดวกเวลาเดินทาง
  • เพิ่มความโค้งของมุม enclosure เพื่อให้ขอบดูนุ่มนวลขึ้น
  • เพิ่มชุด LED แบบ 1x3 เพื่อแสดงเลเยอร์และคำสั่ง
  • ทดลองใช้สวิตช์ PG1316M ที่เล็กกว่า เพื่อสำรวจความเป็นไปได้ของเลย์เอาต์ใหม่
  • ทดลองเพิ่มอุปกรณ์ชี้ตำแหน่งและ rotary encoder

3 ความคิดเห็น

 
canor 2025-03-05

ช่วงนี้คีย์บอร์ดแบบแยกฝั่งดูเหมือนจะโฟกัสไปทาง home row mod มากกว่าคลัสเตอร์นิ้วโป้งเสียอีก เลยสงสัยว่าแทบจำเป็นไหมที่จะต้องปรับปรุงคลัสเตอร์นิ้วโป้งเพิ่มอีกอยู่ดี อย่างไรก็ดี ถ้าเป็นผู้ใช้ที่คุ้นเคยกับเลย์เอาต์ ortholinear อยู่แล้ว ก็อดคิดไม่ได้ว่าน่าจะใส่ใจกับคีย์แคปแบบ homing bar ให้มากกว่านี้สักหน่อย

 
qyurila 2025-03-05

มีการพูดถึงว่าเคยใช้คีย์บอร์ด ortholinear แบบสำเร็จรูปมาแล้ว แต่ถ้าได้ลองใช้คีย์บอร์ด split แบบสำเร็จรูปด้วย ก็น่าจะพอทำดีไซน์ที่เป็น ergonomic อย่างแท้จริงได้ไม่ใช่หรือครับ/คะ เพราะหัวใจสำคัญที่สุดของคีย์บอร์ด split ก็คือ thumb cluster..

 
GN⁺ 2025-03-05
ความคิดเห็นบน Hacker News
  • คีย์บอร์ดนี้คือสิ่งที่ฉันหวังมานานว่า Apple จะทำ ตอนนี้ฉันใช้ UHK 60 อยู่ แต่ถ้าซื้อผลิตภัณฑ์นี้ได้ก็คงจะเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้ โดยเฉพาะถ้ามีเลย์เอาต์คีย์บอร์ดแบบมาตรฐานของ Apple เพราะจะได้ไม่ต้องมาเรียนรู้ปุ่มลูกศรกับปุ่ม cmd ใหม่เวลาสลับใช้ระหว่าง UHK กับคีย์บอร์ด MacBook
  • เยี่ยมมาก! คุณยกระดับเครื่องมือที่ประณีตให้กลายเป็นผลงานที่มีเสน่ห์อย่างแท้จริง ความท้าทายใหญ่ของการออกแบบคือการหาสมดุลระหว่างประสิทธิภาพอันเข้มงวดกับความแปลกใหม่ที่น่าดึงดูด
    • ฉันซื้อ Let's Split v2 มาหลายปีก่อน แต่ยังไม่ได้ประกอบเลย ตอนนี้คงถึงเวลาประกอบแล้ว
  • เป็นความเห็นส่วนตัวนะ แต่ฉันไม่เข้าใจคีย์บอร์ดแบบ low-profile เลย ฉันต้องใช้ที่รองฝ่ามือแบบโฟมตลอด ดังนั้นแบบโปรไฟล์ปกติจึงสบายที่สุดเสมอ ถ้าใช้คู่กับที่รองก็จะเตี้ยเกินไป แต่ถ้าไม่ใช้ก็ยังรู้สึกว่าสูงเกินไปอยู่ดี
  • "ไม่มีสเต็กเกอร์ — ฉันไม่ได้ต่อต้านสเต็กเกอร์ แค่ชอบสี่เหลี่ยมแห่งความเจ็บปวดที่เรียบร้อย" [sic]
    • เป็นการพิมพ์ผิดที่เหมาะเจาะจริง ๆ :)
  • อยากให้พิจารณาการรวม trackpad เข้าไปในเวอร์ชันถัดไป
    • การต้องย้ายไปใช้เมาส์แล้วกลับมานั้นน่าทรมาน เลยทำให้ผู้คนหมกมุ่นกับอินเทอร์เฟซที่ใช้คีย์บอร์ดอย่างเดียว
    • ฉันเอา trackpad ไปติดด้วยตีนตุ๊กแกไว้ตรงกลาง Kinesis Advantage ตอนนี้ฉันใช้เมาส์ได้ด้วยทั้งสองมือ และสามารถแตะ pad ด้วยนิ้วหรือหัวแม่มือได้โดยไม่ต้องละมือจากปุ่มเลย การเคลื่อนไหวนี้แทบไม่ต่างจากการใช้คีย์บอร์ด
    • แต่ในกรณีของคีย์บอร์ดแยกชิ้น คงต้องมี trackpad ข้างละหนึ่งอัน และขนาดที่หาได้ง่ายก็ไม่ค่อยมี อืม
  • เป็นบทความที่ยอดเยี่ยมและการตัดสินใจด้านการออกแบบก็สวยงาม ทำได้น่าทึ่งจริง ๆ! และเพื่อเป็นอีกหนึ่งข้อมูลจากตลาด ถ้าวางขายเมื่อไร ฉันยินดีจ่ายราคาแบบพรีเมียม
  • เป็นคีย์บอร์ดที่สวยงามน่าทึ่งจริง ๆ!
    • คีย์บอร์ดเป็นโปรเจกต์งานอดิเรกที่ยอดเยี่ยม ขอบเขตค่อนข้างเล็ก แต่ภายในขอบเขตนั้นคุณจะได้เจอกับหัวข้อและความท้าทายที่น่าสนใจมากมาย และยังเลือกได้ด้วยว่าจะสนใจแบบไร้สายหรือมีสาย, บัดกรีหรือเดินสายด้วยมือ, เฟิร์มแวร์คัสตอมหรือ ZMK/QMK, แบบแยกชิ้นหรือแบบดั้งเดิม เป็นต้น
  • เลย์เอาต์แบบกริดทำให้ผลิตภัณฑ์นี้ดูเหมือนของจากอนาคตมาก และดูเหมือน (แอนิเมชัน [1]) ด้วย ดูเท่มาก แต่ในฐานะคนที่เคยใช้แต่เลย์เอาต์แบบ staggered ก็สงสัยว่าจะใช้เวลาปรับตัวนานแค่ไหน
  • OP ขอแสดงความยินดีกับผลิตภัณฑ์และความพยายามของคุณ ไม่มีอะไรจะดีไปกว่าการทำต้นแบบและการสร้างขึ้นมาจริง ๆ
    • ถ้าอยากดูคีย์บอร์ดแมคคานิคัลแบบแยกชิ้นอื่น ๆ ลองดูสิ่งต่อไปนี้:
    • ZSA Voyager
    • Moergo Glove 80
  • เป็นบทความที่ยอดเยี่ยม
    • ปัญหาเรื่องการบัดกรีกับของที่บางขนาดนี้ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจ วิธีมาตรฐานในการจัดการคือบัดกรีทุกอย่างพร้อมกันบน hot plate (reflow soldering)
    • https://www.youtube.com/watch?v=QarizoUnRfk